首钢机械厂开展扇形段方钢管焊接提高工效攻关,取得成效。
机械厂在扇形段方钢管焊接中,原来采用传统焊条进行焊接,职工发现因为药皮清渣不干净等原因,在焊接中容易产生气孔等焊接缺陷,打水压试验泄漏点较多,而且生产效率不高。经过职工们仔细观察、讨论,认为缺陷的产生与焊条的结构形式有关。
在反复研究后,机械厂结构分厂领导提出,采用在海水淡化项目制作中集成的不锈钢板焊接方法,用不锈钢焊丝代替传统焊条,进行扇形段不锈钢管的焊接。通过多次的焊接试验,用不锈钢焊丝焊接扇形段方钢管,除个别因不锈钢管原材料问题外,方钢管经过退火前和退火后两次打水压试验,均无泄露现象。而且减少了焊接过程中气孔的产生和焊材根部的浪费,省去了焊条预热环节,明显提高了生产效率。原来用焊条生产一排长管需要两小时,改用焊丝焊接,40分钟即可完成,生产效率提高三倍以上。
(本文转自网络,文中陈述文字和内容未经焊接21世纪网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。)
|