刘红军,陈明鸣,车小莉
(1. 成都焊轨厂,成都 610067;2. 西南交通大学焊接研究所,成都 610031) 摘要:对取自成昆线的气压焊和闪光焊接头处的断裂钢轨试件进行了金相、硬度、宏观断口和微观断口分析,以研究焊接接头断裂原因。金相和硬度分析未发现明显异常组织出现和硬度分布,断口分析表明试件均为疲劳断裂,裂纹源位于焊瘤趾部或焊瘤内部靠近轨腰表面处。
关键词:钢轨焊接 推凸焊瘤 焊头质量
成昆线K294+31和K297+33两处均为整体道床,直线线路,无病害,坡度1310 ‰~1316 ‰,于2000年12 月铺设,2003 年8 月发现钢轨断裂,钢轨为60kgPm,材质为U71Mn。K294+31 处为现场气压焊接头,297+33处为焊轨厂闪光焊接头。
1 断口及金相分析
钢轨试件外观形貌如图1和图2 所示。K294+31处试件长度260mm,轨腰焊瘤高2~6 mm,纵向裂纹长约190 mm,焊缝开裂处距轨底约98mm。K297+33试件长度215mm,轨腰焊瘤高115~4 mm,纵向裂纹长135mm(不包括分枝) ,焊缝开裂处距轨底约78mm。
从宏观断口(图3、图4)可见,断口为典型的疲劳断口,K294+31试件裂纹源处于焊瘤内部靠近轨腰表面与焊缝相交处,K297+33试件裂纹源处于焊瘤趾部。裂纹源均位于钢轨内侧。扫描电镜分析试件均取自启裂区,见图5和图6。图5为K294+31试件断口扫描电镜照片,其中可见大量的空洞、夹杂和二次裂纹。图6为K297+33试件断口扫描电镜照片,也有大量的空洞和夹杂。电子探针分析表明,空洞和夹杂部位主要为Fe,Mn和Si等的氧化物。
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